通用數(shù)控系統(tǒng)在牙刷植毛機械應(yīng)用

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:2151

 一分鐘1000次的誤差小于0.005mm的高速定位,完全獨立的動作機構(gòu)的動作一直和協(xié)調(diào)性,高效高智能的設(shè)備,通用CNC控制系統(tǒng)在牙刷植毛機上的成功應(yīng)用被業(yè)內(nèi)人士稱之為驕傲。



1 引言 


    牙刷植毛機械大致分為3種:一種是由單片機系統(tǒng)開發(fā)的驅(qū)動步進電機的低速智能植毛機(智能化程度高,但是速度較低最大240孔/分),一種是高速的凸輪植毛機,但是更換品種必須按照事先設(shè)計好的軌跡制作凸輪盤和換支換色盤共3種(加工周期長,工藝復(fù)雜,并且只能是固定品種和花色),第三種機型就是由德國或臺灣自行研發(fā)的專用智能高速植毛機系統(tǒng)(專用性強,設(shè)備和備件價格昂貴)。


2 系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵問題 


    2.1 通用CNC系統(tǒng)構(gòu)型確定 

    由于我公司經(jīng)過對高速凸輪機械的研發(fā),對設(shè)備和動作原理的熟悉程度再結(jié)合公司自身自動化控制技術(shù)水平,我們確認使用通用CNC系統(tǒng)配合高性能的伺服驅(qū)動設(shè)備,可以達到智能化高速植毛機的控制要求,加上通用型數(shù)控系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性抗干擾性,完全能夠滿足工藝要求。在構(gòu)型確定之前我們詳細羅列了高速植毛機對系統(tǒng)的技術(shù)要求:

    (1)2軸半1分鐘1000次的高速高精度定位要求,每次定位動作包括加速和減速時間在內(nèi)不超過48MS;定位精度誤差要小于0.005MM;

    (2)定位動作過程中多達4種輸出信號的判斷無延時輸出

    (3)邏輯快速停車,主軸變頻電機故障時從1000RPM停車最多不超過2轉(zhuǎn),比機械抱閘速度要快一倍

    (4)檢測元件的快速響應(yīng)性(>5000HZ)

    (5)系統(tǒng)的可靠性穩(wěn)定性和操作通用性





    2.2 技術(shù)難點的對策 

    (1)高速高精度定位要求:我們選用了高速(2US響應(yīng)速度)和高達7位數(shù)控制精度的臺灣HUST CNC和幾乎全球最快的通用DELTA ASD系列伺服驅(qū)動設(shè)備,經(jīng)過測試我們確認在電機空載的情況下,電機從-3000RPM到+3000RPM不到10MS,其1/10000的分辨精度也可以達到定位精度的要求,所以我們在設(shè)備生產(chǎn)上也采用了高精度和高穩(wěn)定性的機械傳動設(shè)備,我們首先在理論數(shù)據(jù)分析上能夠達到控制要求。

    (2)軸的高速定位還要輻以其他外圍的氣動執(zhí)行元件的動作,但是實際設(shè)備制作上移位與輔助動作以及主軸的動作完全獨立,但是必須保證系統(tǒng)動作的協(xié)調(diào)性為此我們在加工程式中直接使用CNC系統(tǒng)的G代碼完成判斷和動作的無延時輸出,達到控制工藝的要求。

    (3)在設(shè)備高速運轉(zhuǎn)中,一次停車信號的電平維持時間甚至少于2MS,因為CNC系統(tǒng)的設(shè)計需求,我們的CNC內(nèi)的PLC程式長度已經(jīng)達到27K,PLC的執(zhí)行周期已經(jīng)超過30MS,加上信號的復(fù)雜性我們不能使用G代碼做快速停車的軟體停車,為此我們在CNC外圍將這些信號做必要的處理后能夠,經(jīng)過在現(xiàn)場的近10款不同系列的變頻測試,我們選擇了可以滿足停車要求的DELTA高性能變頻器。

    (4)就是因為一次停車信號的電平維持時間甚至少于2MS,這樣就要求我們必須將傳感器的響應(yīng)頻率提高到幾乎最快,否則難以滿足高速動作和停車的要求。

    (5)我們考慮通用銑床CNC系統(tǒng)經(jīng)過長期發(fā)展,其系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性應(yīng)該是毋庸置疑的,所以我們選用了通用系統(tǒng)做專機開發(fā)的方式,但是考慮操作的方便性和我們基本上拋開了CNC系統(tǒng)的復(fù)雜操作性,將系統(tǒng)直接制作成一個教導(dǎo)錄入式的智能設(shè)備。





    2.3 I/O分配和圖紙設(shè)計 

    

    2.4 通用軟件的專用化設(shè)計 

    首先我們的畫面軟件基于方便操作人員操作和牙刷生產(chǎn)獨特的工藝操作流程設(shè)計了CNC的畫面。然后分別在PLC內(nèi)完成了數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和部分定位動作外圍的動作的邏輯控制,同時我們在加工程式中也同時完成了判斷和動作的高速邏輯控制,下面是一個孔位一段摘錄的程式:

    N410  G12 P6 L1; 判斷孔位移動到下一個

    G11 P1008; 左毛箱工作

    G11 P-1009; 右毛箱工作

    G65 L82 P420 A#397 B42; 判斷42孔是否松柄

    G11 P1011; 松柄及時輸出

    G11 p1005; 和齒條及時輸出

    N420 G01 X#142. Y#242.  W360.   F#501.; 定位執(zhí)行動作

    G65 L82 P422 A#395 B42; 判斷42孔是否換支

    G11 P1012; 換支及時輸出

    G65 L80 P800; 跳出循環(huán)


3 樣機的試制,產(chǎn)品的定性 


    2004年4月我們已經(jīng)完成系統(tǒng)設(shè)計和樣機的制作,并且已經(jīng)滿足生產(chǎn)需求,可以基本上滿足事先設(shè)計的工藝要求,但是在實際檢測中發(fā)現(xiàn)受高速動作的慣性的要求,其伺服定位動作的實際執(zhí)行曲線不能和孔位完全達到一致,我們借助幾乎最先進的檢測手段完成對系統(tǒng)進行檢測,經(jīng)過機械和電氣驅(qū)動的綜合調(diào)整,于2004年底成功將機器制作完畢投入生產(chǎn),經(jīng)過對目前出廠的10多臺設(shè)備的跟蹤調(diào)查,電氣控制系統(tǒng)上一直穩(wěn)定工作。該設(shè)備目前正在做CE認證,已經(jīng)有數(shù)家海外客戶意向性的談判正在進行中。以下是該設(shè)備的機器的實際照片。





4 結(jié)束語 


    通用CNC系統(tǒng)的穩(wěn)定性可靠性和高速響應(yīng)的伺服驅(qū)動設(shè)備的最佳配合應(yīng)用于牙刷植毛機械上,將原有單片機的生產(chǎn)速度提高近3倍,充分提高了生產(chǎn)效率加上。系統(tǒng)配套的一致性和整合性必將使系統(tǒng)的優(yōu)點逐漸體現(xiàn)。

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