支撐液壓缸缸體內孔加工工藝及問題淺析
發(fā)布日期:2012-11-18 蘭生客服中心 瀏覽:2546
一、概述
支撐液壓缸是起重機的一個重要部件,液壓缸的性能可靠與否關系到起重機吊重時的安全,所以支撐液壓缸技術要求高,體現在對零件加工精度要求高。缸體是液壓缸的重要部件,它是由接頭和法蘭盤焊接在缸管上組成的。如圖1 所示,缸體的鋼管、接頭和法蘭盤所用的材料均為45鋼。工件毛坯內孔為Ø210mm,外圓為Ø300mm,長為740mm。由于缸體孔徑小,所用鏜桿細,切屑不易排出,散熱能力差,刀具容易磨損,給機械加工帶來一定的困難。因此,應采用適當的工藝進行加工。
圖1 液壓缸零件圖
二、內孔加工中出現的間題
在加工過程中,缸體內孔加工出現如下問題。
內孔中心線偏斜,缸體壁厚不均勻。
缸體內孔兩端口出現直徑大小不一樣的問題。
內孔表面凸凹不平,表面粗糙度達不到要求。
三、工藝基準的選擇
缸體必須經過以下多道工序:粗車中心架基面→粗車外圓、內孔→焊接法蘭→劃6-Ø20孔線→鉆鉸6-Ø20→配柱銷并焊接→退火處理→精車法蘭定位面→粗鏜→半精鏜→精鏜→滾壓→車內孔各槽→鉆孔。為了消除因缸體組合焊接而出現的內應力及材料硬度不均勻的問題,必須對缸體進行去應力退火,以減小工件變形量。在這些工序中關鍵工序為鍵孔至滾壓內孔。為了保證鏜孔及滾壓后工件壁厚均勻,達到所需要的技術要求,在以后的鏜孔及滾壓、車內孔各槽加工中都以法蘭面及中心架基面為基準,遵循基準統(tǒng)一原則。
四、影響加工質量若干問題的分析及解決辦法
下面主要分析鏜孔至滾壓內孔等工序中出現的問題。在粗鏜、半精鏜、精鏜及滾壓加工中,所用設備為TZ120A深孔鉆鏜床。工件裝夾方式如圖2所示。為了消除機械加工中產生的大量切削熱,便于排除切屑,并潤滑對刀塊及導向塊,齒輪泵輸出的油液要具有一定的壓力及流量,經鏜刀桿內通孔及鏜刀體8個小孔流出,冷卻刀頭,同時將切屑從未加工表面沖出。為使排屑容易,切屑應為C 形屑。
圖2 工件裝夾示意
1. 粗鏜、半精鏜
在粗鏜、半精鏜的加工中,為了減少鏜孔時的徑向力Fy,使切削速度快和切削深度大,應采用主偏角為75°的硬質合金鏜刀,為保證理想的切削過程,在鏜削孔徑小的長缸筒時,由于鏜桿細,系統(tǒng)剛度差,因此,應選用合理的切削用量。粗鏜時,機床轉速為30r/min,進給量為7.5mm/min ,切削深度為1.5mm ,內孔尺寸控制在Ø218mm ;半精銼時,機床轉速為30r/min ,進給量為10.6mm/rnin ,切削深度為0.75mm ,內徑尺寸控制在Ø219.5mm左右。
1) 出現內孔中心線偏斜,造成缸筒壁厚不均勻的原因及對策
在半精鏜加工中,在刀體尺寸符合現有工藝要求下,刀體導向塊與其內孔間隙為0.10m m的情況下進行鏜削時,由于鏜桿剛度差,在切削抗力的反作用下,刀具會產生微量位移現象。雖然在鏜頭導向塊的控制下,所鏜出的內孔尺寸正確,但中心線在入口處必然偏斜0.10mm,造成此處壁厚差0.20mm 。當鏜完工件全長736mm之后,壁厚差將增至1.14mm。由于半精鏜與精鏜之間的加工余量為0.50mm, 所以精鏜后無法修正因中心線偏斜造成缸體壁厚不等現象。解決該問題的措施是:應將導向套與刀體導向塊的間隙確定在0.02mm左右。這樣刀具就不會偏移,缸體壁厚不等的間題就解決了。
2) 半精鏜后工件的一端尺寸正確而另一端尺寸超差的原因及對策
在半精鏜的加工中,雖然試車時測得入口端尺寸在公差范圍之內,但由于是封閉切削,在工件的加工過程中無法進行測量,當鏜削完畢再進行測量時,就可能發(fā)現缸筒的出口端尺寸超差,而使精鏜沒有加工余量,容易出現廢品。如圖3所示,產生廢品的原因是鏜桿中心線與鏜刀頭中心線形成α角。由于偏斜,鏜削工件時,造成鏜頭處于振擺狀態(tài)。這樣,加工內孔愈長,偏斜擺動愈大,出口端尺寸也就愈大。
圖3 加工示意
解決這一問題的辦法是在鏜頭的設計中,使鏜頭中心線與鏜桿中心線重合,不形成α角。這樣就解決了端口大小不一樣的問題。
2. 精鏜
1) 為了使?jié)L壓后缸體精度達到圖樣設計要求,半精鏜后要進行二次浮動精鏜,選擇鏜刀為可調式浮動鏜刀。
如圖4所示.刀頭具有1°30'~2°的導向角,并有平直的修光刃,后角較小,即α=4°~6°。這樣鏜削時起擠壓作用,使內孔表面粗糙度達Ra1.6µm,精度達IT7級。
圖4 浮動鏜刀示意圖
2) 由于鏜刀塊浮動,而工件又處于旋轉狀態(tài),因此刀塊有自動對中性,且導向良好。
鏜刀頭結構如圖5所示,圖中的導向塊為尼龍,有一定的彈性。用這種材料作導向塊,既可避免擦傷已加工的表面,又可維持必要的導向要求。在調整導向塊時,導向塊應調整為略大于鏜刀塊尺寸。這樣,在精鏜時能自動磨去過盈量,而保持較準確的導向精度。
1.浮動鏜刀 2.導向塊 3.密封圈 4.壓緊螺母
圖5 鏜刀頭結構
在生產實踐中,我們運用了試驗法。在第一次浮動精鏜時,采用最佳轉速為30r/min, 進給量為15mm/min,切削深度為0.2mm ,內孔尺寸控制在Ø219.9±0.01mm。第二次精鏜時.采用最佳轉速為30r/min,進給量僅為7.5mm/min,切削深度為0.05mm,內孔尺寸控制在Ø220+0.03+0.05mm。經過實際操作表明這個切削用量是比較合適的,為后面的滾壓加工打下了堅實的基礎。
3. 滾壓加工
如圖6所示,為了使缸體內孔在滾壓后達到設計要求,在滾壓時根據材質及結構尺寸,采用的滾壓過盈量應在0.02~0.04mm之間。所用滾壓器為可調整尺寸的球形滾壓器。
圖6 滾刀圖
1) 在滾壓加工中,進給量太大,單位時間內滾壓密度不夠,因此,滾壓后的內孔會產生凸凹不平的表面,即產生波度現象,如圖7所示。
圖7 波度現象示意
為進一步使缸體內孔更光滑,一般第一次滾壓轉速為70r/min,滾壓進給量為15mm/min 。
第二次滾壓將進給量降為7.5mm/min。從而使缸體內孔表面粗糙度達到了技術要求。這樣單位時間內的滾壓次數就有所增多,滾壓密度也就增大了,從而達到了克服波度現象,提高了產品質量。
2) 滾壓加工過程就是球形滾柱的中端R形角對工件表面強行壓入,使工件表層發(fā)生塑性變形的過程。滾壓過程的潤滑和冷卻與精鏜一樣。
五、結束語
本文通過對支撐液壓缸缸體內孔加工工藝基準選擇、粗鏜、半精鏜、精鏜及滾壓加工工藝及出現的間題分析,提出了合理可行的工藝路線及方法,保證了缸體加工質量,對同類型液壓缸內孔的加工具有參考作用。
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