經濟型數控系統(tǒng)在玻璃鉆孔加工中的應用

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:1932

 對普通的玻璃鉆孔機床進行經濟型數控改造。改造后的設備可實現數控定位加工,提高了定位精度和工作效率,消除了人工定位的誤差,減輕了工人的勞動強度。



1 引言 


    玻璃鉆孔機床是從玻璃兩面鉆孔,以避免單面鉆透時玻璃產生爆邊,對孔的定位要求很高。國內現有設備大多數是普通的玻璃鉆孔機床。這類設備的自動化程度低,在加工中對每個孔的定位,主要依靠人工操作定位比較困難,精度很難保證。


    根據我國機床擁有量大,生產規(guī)模小,自動化程度低的具體國情,在新老設備更替之際,對普通設備進行數控改造,具有特別重要的意義。這不但可以節(jié)省資金,而且可達到預期效果,消除了人工定位的誤差,減輕了工人的勞動強度,提高了勞動效率。


2 改造后的系統(tǒng)結構 


    運用機電一體化技術,將計算機與原機械設備有機結合,對普通的玻璃鉆孔機床進行改造,將工作臺設計成X-Y二坐標聯動的滾珠絲桿導軌滑臺結構,用數控裝置和伺服系統(tǒng)驅動,對加工孔定位進行半閉環(huán)控制。驅動元件采用步進電機,檢測裝置采用光電編碼器,二者分別與滾珠絲桿相連。改造后的經濟型數控鉆床組成如圖1所示。





圖1  經濟型數控鉆孔機床的組成


下面介紹其主要組成部分及功能。


2.1 數控裝置

    是機床實現自動加工的控制核心,主要由輸入電路,運算控制器和輸出裝置等構成。可采用經濟型數控系統(tǒng)JWK15T/JBK-30M,該數控系統(tǒng)由高性能,高可靠性的MCS-51系列單片機和步進電機伺服驅動組成,采用ISO國際標準數控代碼編程,并配有完備的S、T、M功能。該系統(tǒng)采用模塊化設計,內部設有計算機,電源,接口,驅動等4種模塊,更換維修方便快速。


2.2 伺服系統(tǒng)

    是數控系統(tǒng)的執(zhí)行部分。由驅動裝置和步進電機組成,數控裝置發(fā)出的進給脈沖信號經驅動裝置功率放大后,帶動步進電機運轉,進而通過滾珠絲桿帶動導軌滑臺移動,實現數控定位。


2.3 玻璃鉆床本體

    是經濟型數控玻璃鉆床的主體,在普通玻璃鉆床的基礎上,增設二坐標定位滾珠絲桿導軌滑臺,以實現玻璃鉆孔的二坐標聯動定位加工。玻璃鉆孔機床的鉆頭采用圓筒形空心金剛石材料,加工時從玻璃兩面鉆孔,它實際上是一種兩面磨削的特殊加工方式。數控系統(tǒng)設有刀具補償功能。當鉆頭長度有偏差時,可用刀具補償自動修正。用模態(tài)G指令(G43長度正向補償,G44長度負向補償)。


2.4 檢測裝置

    采用光電編碼器,用它作為滾珠絲桿位置信號的反饋元件。它與鉆床滾珠絲桿同步轉動,并發(fā)出絲桿轉角位置變化信號,反饋給數控裝置,此信號間接反應了工作臺的位移。數控裝置對反饋信號進行處理,與輸入信號進行比較,重新調整輸入脈沖,從而使定位更加準確。





圖2  玻璃鉆孔數控加工的工藝流程


3 加工工藝流程 


    圖2所示為數控玻璃鉆孔加工的工藝流程。


    玻璃鉆孔機床最大特點是其鉆頭采用圓筒形空心金剛石材料,單面鉆透時玻璃會產生爆邊,所以它要求在玻璃兩面先后加工,加工工藝流程如下:

    (1)上料;

    (2)啟動數控系統(tǒng),定加工孔基準位;

    (3)對第i個孔(i=1…n)進行X向(橫向),Y向(縱向)定位;

    (4)氣動壓緊;

    (5)下鉆頭主軸啟動向上1/2進給鉆孔;

    (6)下鉆頭返回,主軸停;

    (7)下鉆頭主軸啟動向下1/2進給鉆孔;

    (8)下鉆頭返回,主軸停;

    (9)數控系統(tǒng)判斷,是否全部加工完畢j=n若未加工完(N),則跳轉至第3步繼續(xù)執(zhí)行,若加工完(Y),則加工結束。


4 結束語 


    通過改造,在普通玻璃鉆孔機床上加上簡易數控系統(tǒng),消除了人工定位產生的加工誤差。比人工定位可提高工效15倍左右,減輕了工人的勞動強度,從而實現了玻璃鉆孔加工的高精度自動化控制。

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