進(jìn)口加工中心系統(tǒng)改造初探

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:2100

1 CNC八軸控制



  1. 原八軸的控制

  2. 現(xiàn)八軸的控制

  3. PLC控制軸改為CNC控制軸的一些特殊性

  4. 原控制系統(tǒng)是日本FANUC-15M系統(tǒng),其CNC部分直接控制兩個主軸(一個電動機(jī)驅(qū)動兩個主軸,即C軸)和X、Y、Z、A四個軸,并通過PLC和STAMA公司自制的接口控制回轉(zhuǎn)工作臺(C2軸)、刀庫軸(Q軸)和直線運(yùn)動式機(jī)械手軸(V軸)。PLC共占用I/O點(diǎn)為288/192點(diǎn)。C2軸(回轉(zhuǎn)式工作臺)分為兩個工作區(qū),在一個工作區(qū)進(jìn)行加工的同時,另一個工作區(qū)可以裝卸工件,兩個工作區(qū)每循環(huán)一次就可以加工出八個工件。另外原機(jī)床的換刀有其特殊性,由Q軸(刀庫軸)、V軸(直線式機(jī)械手軸)和Z軸等三個軸共同配合完成換刀動作。其過程是:當(dāng)有換刀指令時,Q軸轉(zhuǎn)到正確刀位,V軸帶著機(jī)械手到刀庫取刀,再移動到主軸端,機(jī)械手的另兩爪抓住主軸上的兩把刀,然后通過Z軸向上運(yùn)動來拔刀,機(jī)械手轉(zhuǎn)動180°以后,Z軸又下降將新刀插入主軸,V軸再回到刀庫將換下的刀插入刀庫原位置。所以換刀全過程涉及到三個軸的運(yùn)動和機(jī)械手的各種動作,以及大量的電磁閥和位置檢測元件,整個動作比較復(fù)雜。













    圖1


    圖2

    由于FANUC-15M系統(tǒng)是對我國禁運(yùn)的產(chǎn)品,經(jīng)調(diào)研論證后,我們選用了四軸聯(lián)動的SIEMENS-840D數(shù)控系統(tǒng)。主軸和X、Y、Z、A軸直接由CNC控制,可完全達(dá)到原來的技術(shù)指標(biāo)。而原PLC控制的C2、Q、V三軸,也改為CNC直接控制。由于選用的西門子標(biāo)準(zhǔn)操作面板不占用外部I/O點(diǎn),同時伺服電動機(jī)內(nèi)部有專用的位置編碼器,節(jié)約了大量的I/O點(diǎn),所以PLC控制占用的I/O點(diǎn)減少到192/160點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)了原機(jī)床的PLC功能,優(yōu)化了PLC程序,改善了原機(jī)床的功能。具體方法如下述。

    1. Q軸的控制方法 原Q軸的控制框圖如圖1。當(dāng)CNC發(fā)出換刀指令時,通過PLC送出數(shù)字指令和各控制信號,通過接口電路轉(zhuǎn)化為模擬指令,再通過西門子驅(qū)動器驅(qū)動電動機(jī)轉(zhuǎn)動。隨刀庫同步轉(zhuǎn)動、且對應(yīng)56把刀的絕對編碼器ENC2將刀號的粗位置反饋回PLC,達(dá)到粗定位的目的,然后再由精密電位器:來精確定位,進(jìn)而進(jìn)行后續(xù)的換刀工作。在此機(jī)械傳動鏈中,以上兩個位置傳感器均不安裝于電動機(jī)內(nèi)。機(jī)械傳動鏈?zhǔn)疽鈭D如圖2。
      經(jīng)過多級齒輪和蝸桿、蝸輪傳動,電動機(jī)與絕對編碼器(ENC2)的傳動比為157.357/1,而電動機(jī)與精密電位器(R)的傳動比為2.81/1,均不為整數(shù)。與系統(tǒng)配套的伺服電動機(jī)內(nèi)裝有增量編碼器,但用來確定刀具位置就不合適了,因?yàn)槠錄]有一一對應(yīng)的關(guān)系。在分析了整個刀庫傳動機(jī)構(gòu)和編碼器特性后,我們采用了外置增量式編碼器,安裝于電位器R的位置,即編碼器與刀庫的傳動比為56:1,這樣就可以像X、Y、Z、A軸一樣,方便地回到參考刀位(定為1號刀),且每一刀位又和編碼器有一一對應(yīng)關(guān)系,這種對應(yīng)精度又因CNC的128倍頻的作用而勝于原精密電位器定位,從而達(dá)到了粗精定位兩種目的,實(shí)現(xiàn)了刀庫軸的功能。

    2. V軸的控制方法 原控制框圖類似于Q軸控制圖,只是沒有電位器精定位。V軸位置由絕對編碼器(ENC2)來檢測。本次改造中V軸的控制也采用直接由CNC控制。由于V軸藏于主軸立柱腔內(nèi),不便返回參考點(diǎn),必須要有位置記憶,因此我們選用了與840D配套的絕對位置編碼器來覆蓋V軸的全行程,再配合西門子電動機(jī)內(nèi)置位置編碼器共同完成V軸的精確定位,達(dá)到的控制精度比原來的高。










      圖3


    3. C2軸的控制方法 C2軸原電氣控制精度不高,其精度是由齒盤嚙合來保證的。該工作臺在0°和180°之間來回轉(zhuǎn)動,控制框圖如圖3。其位置由0°和180°點(diǎn)上的兩個限位開關(guān)檢測。原理是:CNC發(fā)出工作區(qū)交換指令后,由PLC譯碼產(chǎn)生驅(qū)動指令,使工作臺升起。再經(jīng)接口板、驅(qū)動器驅(qū)動電動機(jī)按預(yù)定方向轉(zhuǎn)動,由多個開關(guān)提供電動機(jī)需加速、減速和工作臺到位與否的信號。工作臺到位后,電動機(jī)停,工作臺降下,完成一次轉(zhuǎn)換過程。本改造中,該軸也改由CNC直接控制的西門子數(shù)字伺服電動機(jī)來完成。具體的動作過程和原來差不多,不同的是:①由于使用了數(shù)控伺服軸,且電動機(jī)內(nèi)配有內(nèi)裝式增量編碼器,要正常工作,必須開機(jī)回參考點(diǎn),為了不增加新的元器件,對PLC程序作了特殊的編制,使開機(jī)后計算機(jī)根據(jù)開關(guān)狀態(tài)自動設(shè)置坐標(biāo)值,完成工作臺不動作情況下的模擬回零操作。②它雖是作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,但由于機(jī)械結(jié)構(gòu)限制,只能在0°~180°之間來回轉(zhuǎn)動,類似于直線軸的運(yùn)動特性。所以將其指定為直線軸,方能可靠地限制其在0°~180°之間轉(zhuǎn)動,避免了旋轉(zhuǎn)軸可能產(chǎn)生的360°轉(zhuǎn)動,保證了工作臺的可靠性。




    1. 原PLC控制軸Q、V、C2 傳動機(jī)構(gòu)間隙較大,對位置精度要求不高,因此主要用速度環(huán)來控制。改為CNC 控制以后,既有速度環(huán),又有位置環(huán)及實(shí)時監(jiān)控,容易產(chǎn)生位置偏差和速度偏差報警,這就增加了調(diào)試難度。在改造中,我們一方面加強(qiáng)機(jī)械傳動鏈的剛性,另一方面又用加大間隙補(bǔ)償,加大動靜態(tài)位置檢測公差,適當(dāng)增大增益和到位檢查時間,降低加速度和最大速度等參數(shù)設(shè)定辦法加以克服。










      圖4


    2. V軸結(jié)構(gòu)不僅間隙大,而且彈性變形大,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖4。其機(jī)械手臂約長640mm,所以V軸在運(yùn)行中的彈性變形通過絲杠隨時影響著位置檢測,使該軸在快速運(yùn)動中容易產(chǎn)生振蕩。根據(jù)這一特點(diǎn)在調(diào)試中要適當(dāng)減小增益,降低速度,增加到位檢測時間,方能保證系統(tǒng)穩(wěn)定。圖4

    3. 在換刀過程中,要涉及到Q、V、Z三軸運(yùn)動。V、Z軸之間配合問題不大,Q、V軸的配合卻存在一定問題,這是因?yàn)闄C(jī)床有雙主軸,機(jī)械手每次要從刀庫抓兩把刀,兩刀之間又相隔三把刀,加之Q、V軸的彈性變形,所以機(jī)械手從刀庫取刀時,易產(chǎn)生干涉而報警,除了作上面調(diào)試外,還在PLC程序中設(shè)定分段的變速運(yùn)動以克服兩軸之間的干涉,保證了換刀可靠性。



2 改造效果


經(jīng)機(jī)械大修和以上控制系統(tǒng)的重新設(shè)計改造,恢復(fù)了原機(jī)床的所有功能,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到STAMA公司出廠時的要求:如X、Y、Z快移速度達(dá)到22m/min,進(jìn)給速度達(dá)到1~10000mm/min,主軸轉(zhuǎn)速6000r/min,還可任意角度定位。X、Y、Z的定位精度為6.546µm、8.254µm、9.621µm( 出廠指標(biāo)為≤12µm),重復(fù)定位精度為3.15µm、3.533µm、3.25µm(出廠指標(biāo)為≤8µm)。系統(tǒng)控制穩(wěn)定可靠,機(jī)床操作安全方便。

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