滾壓加工
發布日期:2012-10-28 蘭生客服中心 瀏覽:5002
孔的滾壓加工原理與滾壓外圓相同。由于滾壓加工效率高,近年來多采用滾壓工藝來代替珩磨工藝,效果較好?讖綕L壓后尺寸精度在0.01mm以內,表面粗糙度值為Ra0.16μm或更小,表面硬化耐磨,生產效率比珩磨提高數倍。
滾壓對鑄件的質量有很大的敏感性,如鑄件的硬度不均勻、表面疏松、含氣孔和砂眼等缺陷,對滾壓有很大影響。因此,對鑄件油缸不可采用滾壓工藝而是選用珩磨。對于淬硬套筒的孔精加工,也不宜采用滾壓。
圖7-31所示為一加工液壓缸的滾壓頭,滾壓頭表面的圓錐形滾柱3支承在錐套5上,滾壓時圓錐形滾柱與工件有0.5°~1°的斜角,使工件能逐漸彈性恢復,避免工件孔壁的表面變粗糙。
孔滾壓前,通過調節螺母11調整滾壓頭的徑向尺寸,旋轉調節螺母可使其相對心軸1沿軸向移動,向左移動時,推動過渡套10、推力軸承9、襯套8及套圈6經銷子4,使圓錐形滾柱3沿錐套的表面向左移,結果使滾壓頭的徑向尺寸縮小。當調節螺母向右移動時,由壓縮彈簧7壓移襯套,經推力軸承使過渡套始終緊貼在調節螺母的左端面,當襯套右移時,帶動套圈,經蓋板2使圓錐形滾柱也沿軸向右移,使滾壓頭的徑向尺寸增大。滾壓頭徑向尺寸應根據孔滾壓過盈量確定,通常鋼材的滾壓過盈量為0.1~0.12mm,滾壓后孔徑增大0.02~0.03mm。
徑向尺寸調整好的滾壓頭,在滾壓加工過程中圓錐形滾柱所受的軸向力經銷子、套圈、襯套作用在推力軸承上,最終經過渡套、調節螺母及心軸傳至與滾壓頭右端M40×4螺紋相連的刀桿上。滾壓完畢后,滾壓頭從孔反向退出時,圓錐形滾柱受一向左的軸向力,此力傳給蓋板2經套圈、襯套將壓縮彈簧壓縮,實現向左移動,使滾壓頭直徑縮小,保證滾壓頭從孔中退出時不碰壞已滾壓好的孔壁。滾壓頭從孔中退出后,在彈簧力作用下復位,使徑向尺寸又恢復到原調數值。
滾壓用量:通常選用滾壓速度v=60~80m/min;進給量f=0.25~0.35mm/r;切削液采用50﹪硫化油加50﹪柴油或煤油。
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