連桿銅套內(nèi)孔的加工應(yīng)用
發(fā)布日期:2013-09-10 蘭生客服中心 瀏覽:4164
如圖1所示的連桿銅套內(nèi)孔的加工,(材料為ZCnSn10Zn2銅錫鋅合金,孔徑35+0.025+0.041,常規(guī)的加工方法都是在鏜床上進行鏜削完成的,而鏜削加工效率低,產(chǎn)品質(zhì)量也較難保證。因此,我們在長期的生產(chǎn)實踐中,摸索了一套切實可行的方法,用擠壓加工代替精鏜加工。并且,設(shè)計制作了圖2所示的擠壓工具,解決了上述問題。
一、擠壓工具的設(shè)計與制作
擠壓工具的材料選用T10,按照圖2中的尺寸和公差要求,先進行車削 ,然后熱處理、淬火至45~48HRC。在外圓磨床上進行磨削(凹槽部分除外)。在車床上用細砂布打磨凹槽上因磨削而形成的尖角和凹槽內(nèi)部光滑為準(zhǔn),即可使用。
二、擠壓工藝
先將銅套壓入連桿小頭孔內(nèi),見圖1,在鏜床上進行半精鏜削,留0.02~0.04mm擠壓余量。然后把連桿小頭平放在液壓機專用墊套1上(見圖3所示的工作簡圖),放上圖2所示的擠壓工具5,涂些潤滑油后,扳動液壓機手柄8,使液壓機壓頭6對齊擠壓工具5、慢慢的壓下,待擠壓工具5完全通過銅套3內(nèi)孔后,即完成擠壓加工工序。
三、擠壓加工的優(yōu)點與效果
擠壓加工后,銅套被擠壓面的硬度有所提高,材料的結(jié)構(gòu)密度增大。因此,擠壓加工的鋼套與鏜削加工的鋼套相比,使用壽命可提高一倍以上。
采用擠壓加工省工省時、降低消耗,減輕勞動強度,工作效率是鏜削加工的5倍。擠壓加工后的表面粗糙度值Ra不超過0.02mm,銅套內(nèi)孔的圓度、圓柱度和尺寸公差均符合要求,而且比鏜削加工的質(zhì)量更穩(wěn)定可靠。
此工藝的實施取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,具優(yōu)質(zhì)、高效等特點。它在銅套、鋼套的加工上皆可使用,使用時要根據(jù)不同材料選擇合理的加工余量,擠壓過程中要保證充足的潤滑油。
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