機(jī)器人卷煙生產(chǎn)中拆跺改造

發(fā)布日期:2012-04-06    蘭生客服中心    瀏覽:4186

  德國SCHMALZ是一個富有未來導(dǎo)向的現(xiàn)代化公司,其真空處理系統(tǒng)已經(jīng)成為全球各地工業(yè)生產(chǎn)過程中不可缺少的一部分,其產(chǎn)品在煙草行業(yè),紅河卷煙廠和昭通煙廠的拆跺系統(tǒng)就是成功應(yīng)用的典范。

紅河卷煙廠機(jī)器人拆跺改造

  紅河卷煙廠是一家以管理先進(jìn)、自動化程度高而聞名全國的煙草企業(yè),其物流系統(tǒng)是目前國內(nèi)自行研制開發(fā)的功能最齊全、規(guī)模最大、涉及范圍最廣的自動化物流系統(tǒng)典范之一。該廠于1998年在自動化生產(chǎn)線上率先使用了機(jī)器人來實現(xiàn)香煙成品的碼拆跺及輔料配盤,是機(jī)器人技術(shù)在國內(nèi)煙草行業(yè)的成功應(yīng)用案例之一。但由于紅河煙廠不斷壯大,產(chǎn)量不斷增加,加上原來系統(tǒng)設(shè)計的缺陷,原來的機(jī)器人拆跺系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)了。

  SCHMALZ公司成功改造了紅河卷煙廠的機(jī)器人拆跺系統(tǒng),并已經(jīng)通過了驗收,改造后,4臺機(jī)器人相當(dāng)于原來的6臺的工作效率,經(jīng)過長達(dá)半年的測試,掉箱現(xiàn)象基本杜絕,達(dá)到了機(jī)器人在煙草系統(tǒng)拆跺應(yīng)用的世界先進(jìn)水平。

  原拆跺機(jī)器人的夾具系統(tǒng)采用了三組吸盤(每組12個波紋吸盤),每次抓取2-3件煙箱至放煙工位后,每次釋放一件煙翻轉(zhuǎn),這種方式往往存在著一些問題。

  由于采用了波紋吸盤,在機(jī)器人抓取煙箱運動到放煙工位的運動過程中造成煙箱晃動過大,不但容易損壞煙箱材質(zhì)不一致,氣密性存在差異,傳統(tǒng)的真空吸盤在吸取紙箱的過程中偶爾出現(xiàn)掉箱的現(xiàn)象,不但損傷了煙箱,還導(dǎo)致了系統(tǒng)的停機(jī)現(xiàn)象。

  原夾具使用的是小口徑的單級真空發(fā)生器,抽吸量小且容易堵塞,導(dǎo)致系統(tǒng)運行穩(wěn)定性較差,需人工經(jīng)常維護(hù)。

拆跺翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)于機(jī)器人匹配性不好,采取了一組吸盤釋放一件煙,翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)翻轉(zhuǎn)完畢后,機(jī)器人移動第二組吸盤至放煙位置,再釋放、翻轉(zhuǎn),機(jī)器人和翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)相互等待,嚴(yán)重影響拆跺效率。

  SCHMALZ公司針對以上實際情況,為紅河煙廠制定了專門的解決方案,采用了SCHMALZ公司針對了紙箱開發(fā)的FX系列大面積真空機(jī)器人夾具系統(tǒng),該系統(tǒng)采用了模塊化的設(shè)計,結(jié)構(gòu)輕巧,自帶多級真空發(fā)生器及檢測器件,采用了小孔多路的吸附方式,可適用比較粗糙的工件表面,最大程度地提高機(jī)器人抓取物料的抓力和可靠性。

  采用自行設(shè)計的翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),增加積放工位,機(jī)器人抓取煙箱直接放到工位上,減少機(jī)器人和翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的配合,最大程度地提高機(jī)器人的拆跺效率。

  改造后的機(jī)器人拆跺系統(tǒng),不僅解決了原來存在的掉煙、晃動、紙箱透氣、真空發(fā)生器堵塞等諸多問題,使系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定,設(shè)備掉煙率達(dá)到百萬分之七,還大大提高了機(jī)器人的拆跺效率,原系統(tǒng)拆跺一個托盤需近3min(約8件/min),而改造后僅需不到2min(大于14件/min),效率提高75%。

昭通煙廠的機(jī)器人碼拆跺

  昭通煙廠位于云南的東北門戶昭通市,是紅河煙廠下屬的煙廠之一,為滿足現(xiàn)代化生產(chǎn)的管理需要,于2005年采用了自動化物流系統(tǒng),該系統(tǒng)由昆船集團(tuán)物流公司總包,SCHMALZ公司承攬了機(jī)器人碼拆跺部分,該項目從2006年3月中旬開始實施,SCHMALZ公司投入5人,歷時20多天完成了6臺機(jī)器人的安裝和調(diào)試工作,現(xiàn)已正式投入了生產(chǎn)運行。

  該機(jī)器人碼拆跺系統(tǒng)共使用6臺KUKA KR150L120/4機(jī)器人,各用3臺完成碼跺和拆跺工作,使用Siemens 5614卡通過Profibus完成和上位線線控系統(tǒng)及外圍設(shè)備的通信。

1. 碼跺部分

(1) 系統(tǒng)組成 :
  ◆機(jī)器人:KUKA KR150L120/4六軸加長臂機(jī)器人,最大臂展半徑2.8m,有效載荷120KG。
  ◆夾具 :使用SCHMALZ公司開發(fā)的六軸機(jī)器人碼跺夾具系統(tǒng),由SCHMALZ FM400x220SW煙草專用吸盤、真空泵、壓縮空氣系統(tǒng)和支架組成,具有兩件煙箱抓取能力。
  ◆煙箱和托盤輸送線:由昆船公司制作。

(2)系統(tǒng)原理 : 每臺機(jī)器人具有三條煙箱輸送線和托盤線,具有同時進(jìn)行三個品牌碼跺的能力,每個托盤能堆碼24件煙箱,底層和中間層每層10件,為立放、頂上平放4件。傳統(tǒng)的碼跺多采用四軸機(jī)器人,立放煙箱需在抓取前進(jìn)行翻轉(zhuǎn),而在該系統(tǒng)中使用了六軸機(jī)器人,因而立放的煙箱無需翻轉(zhuǎn),提高了煙箱線的輸送能力;機(jī)器人夾具每次具有兩件抓取能力,立放煙箱在空中實現(xiàn)翻轉(zhuǎn),煙箱輸送到抓取位置后,機(jī)器人每次抓取兩件煙箱按順序堆放到托盤相應(yīng)位置上。

(3)系統(tǒng)特點:
  ◆采用六軸機(jī)器人,煙箱輸送線無需翻轉(zhuǎn)煙箱,提高了輸送效率。
  ◆采用了SCHMALZ大面積真空吸盤和真空泵,以極高的真空度,為系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供有效的保證。
  ◆接入壓縮空氣系統(tǒng),使碼跺時釋放煙箱的速度更快,提高了碼跺效率的同時更好地保持了跺型的整齊標(biāo)準(zhǔn)。

  系統(tǒng)投入運行后,運行穩(wěn)定,跺型整齊,運行時平均碼跺能力大于12件/min,超出了煙廠的生產(chǎn)需求,為以后提高生產(chǎn)能力留有極大的余量。

2. 拆跺部分

(1) 系統(tǒng)組成 :
  ◆機(jī)器人:同碼跺系統(tǒng)。
  ◆夾具:拆跺夾具采用的器件和碼跺略有不同,由SCHMALZ FM400x220SW煙草專用吸盤,真空泵和支架組成,具有每次最多抓取三件煙箱的能力。
  ◆煙箱和托盤輸送線:煙箱輸送線具有積放式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),由昆船公司制作。

(2)系統(tǒng)原理 堆放有煙箱的托盤輸送到位后,機(jī)器人一次抓取兩件平放煙箱,擺放到平放位置;立放煙箱每次抓取最多三件煙箱擺放到積放翻轉(zhuǎn)位置,一次全部釋放。該系統(tǒng)一個比較特殊的地方是,根據(jù)整個物流系統(tǒng)的設(shè)計,機(jī)器人需具備拆散盤和整盤拆散盤的能力,因此在拆跺的過程中,對于散盤需根據(jù)碼跺時的煙箱順序選擇不同的吸盤動作,而對于整盤拆散盤,拆完指定煙箱應(yīng)保持和碼跺相同數(shù)量煙箱的順序一致。

(3)系統(tǒng)特點:
  ◆大面積吸盤FM400x220SW和真空泵的應(yīng)用有效地保證了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,即使由于煙跺在輸送過程中跺型發(fā)生了偏移和托盤輸送不到位,一樣穩(wěn)定抓取,減少了傳統(tǒng)吸盤拆跺時損壞煙箱和掉煙造成的損失。
  ◆積放式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)提高了拆跺效率。傳統(tǒng)方式由于機(jī)器人每次只能釋放一件煙箱,機(jī)器人和翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)之間相互等待,效率無法提高,采用紅積放式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)成功地解決了這一制約整個系統(tǒng)效率的瓶頸。
  ◆ KUKA機(jī)器人出眾的柔性保證了拆跺時動作的平穩(wěn)可靠,更進(jìn)一步提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定。

  整套系統(tǒng)憑借出眾的穩(wěn)定性和完善的功能,獲得了最終用戶的高度評價。

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