梳棉鋸條沖齒加工伺服控制系統(tǒng)

發(fā)布日期:2011-05-21    蘭生客服中心    瀏覽:3061

    摘 要:重點討論基于變頻伺服技術(shù)在鋸條沖齒加工工藝中的應(yīng)用。方案應(yīng)用自動化機電控制技術(shù)取代了鋸條沖齒機原來的渦輪渦稈系統(tǒng)的牽引部分,齒距的控制完全由伺服實時跟蹤變頻位置完成,齒距的更改只要修改伺服參數(shù)即可。

    1 引言 梳棉機是紡織工程的前端工藝設(shè)備。梳棉鋸條是疏棉機關(guān)鍵配件.

    沖齒是梳棉鋸條的主要加工工藝。傳統(tǒng)的沖齒工藝---沖齒和牽引分別由渦輪渦稈一體的機械機構(gòu)完成。不同的齒距需要不同的渦輪減速比組在繁瑣的機械安裝調(diào)試背后,加工精度亦有一定隨機的波動,而新設(shè)計的伺服系統(tǒng)取代了原來的渦輪渦稈系統(tǒng)的牽引部分,沖齒由變頻單獨完成,齒距的控制完全由伺服實時跟蹤變頻位置完成,齒距的更改只要修改伺服參數(shù)即可,不但效率高,且加工的齒距一致性很好,該伺服系統(tǒng)完全對該行業(yè)進行了全新概念的提升和質(zhì)的飛躍.

    2 原理設(shè)計 系統(tǒng)工藝與控制分析

    機械等同架構(gòu)參見圖3。當該生產(chǎn)線張力發(fā)生變化時,變頻器根據(jù)張力的反饋進行自身的PI調(diào)節(jié),由于該張力環(huán)節(jié)在工藝上要求不高,所以很容易控制。而當變頻的速度發(fā)生變化時,輥輪上的挫刀沖切速度隨之改變,為保證沖齒節(jié)距的恒定,后端的伺服系統(tǒng)需要精確實時跟蹤變頻器的速度。根據(jù)變頻率器速度和齒距的比例,既保證脈沖當量精度小于十分之一的目標精度,又要保證馬達最大速度時回授編碼器的頻率小于500KHZ,由此選擇被跟蹤馬達回授編碼器的分辨率為1000PPR。而齒距的更改則通過PLC與伺服RS-485通訊功能,直接修改伺服的電子齒輪比即可。

    2.2 鋸片機控制方案

    鋸片機控制系統(tǒng)方案參見圖3。自動化系統(tǒng)全部由臺達機電自動化產(chǎn)品實現(xiàn)。包括臺達DVP14ES00T型可編程控制器;臺達ASD-A0421LA/ASMT04L250AK型400W伺服系統(tǒng)(伺服馬達傳動減速比:10:1。)。編碼器要求差動輸出/AB相/1000PPR/DC5V。

       3控制系統(tǒng)核心技術(shù)分析

    對齒距的穩(wěn)定控制最終歸結(jié)為伺服系統(tǒng)如何精確追蹤編碼器控制問題,為克服該機械系統(tǒng)存在的動/靜摩擦力,所以提高伺服的鋼性是穩(wěn)定脈沖追隨的前提。若一味提高鋼性(加大頻寬/F.W),當頻寬加大至120HZ以后,脈沖追隨誤差大幅減小至4個左右,但由于被追蹤異步馬達轉(zhuǎn)差率、機械等離散誤差的存在,使編碼器的脈沖源出現(xiàn)一定的隨機波動,而過大的比例使偏差控制容易出現(xiàn)“輸出的過沖和震蕩”以及速度積分環(huán)節(jié)對相位后移的綜合影響,使得追隨誤差出現(xiàn)較大的波動,表現(xiàn)出的大約1/6齒距超出允許誤差范圍,所以該伺服系統(tǒng)關(guān)鍵控制目標是如何穩(wěn)定追隨誤差而不是如何減小追隨誤差,根據(jù)以上的分析,適當調(diào)整伺服系統(tǒng)頻寬至80HZ,速度比例調(diào)為2700左右,降低位置前饋增益為1500左右,大幅減小速度積分為35左右,其精度效果有大幅提升,大部分齒距甚至達到用戶的“0誤差標準”。

    4 結(jié)束語

    基于臺達機電技術(shù)的梳棉鋸條沖齒加工伺服控制系統(tǒng)已經(jīng)成功投入運行。項目實踐證明,方案在完全達到預(yù)期設(shè)計效果的同時,也為其他類同行業(yè)提供了良好經(jīng)濟解決方案。在類同伺服同步控制中,如繞包機行業(yè)的繞線節(jié)距控制,玻璃磨花機行業(yè)花瓣寬度控制,最終都轉(zhuǎn)化為以上的控制模型,系統(tǒng)設(shè)計思路有很大借鑒、拓展性。

更多相關(guān)信息