C61100車床數(shù)控化改造的方案與工作原理

發(fā)布日期:2015-02-03    蘭生客服中心    瀏覽:5088

  C61100 車床的回轉直徑為1100mm,兩頂尖間距離為1500 mm,主軸功率為22kW,主要用于對較大回轉體零件的大功率強力切削加工。雖然有切削自動走刀和自動快進、快退功能,但機床的對刀、尺寸的控制、主軸的控制等仍需要操作人員進行手動操作,非常吃力,在勞動力緊缺和自動化水平大大提高的今天,已經(jīng)不太適應形勢的發(fā)展。需要對該設備進行數(shù)控化改造的企業(yè)十分多。

  1 、數(shù)控化改造方案

  加工零件時,要求機床應完成的工作內容有: 能夠控制主軸正反轉,實現(xiàn)不同切削速度的變速; 刀具能實現(xiàn)縱向、橫向的進給運動; 具有螺紋加工功能;可安裝4 個刀具,并在轉動刀架后夾緊。為此,主要從4 個方面進行改造 :

  ( 1) 進給系統(tǒng)

  縱向進給系統(tǒng)改造方案為: 拆除原機床的掛輪系統(tǒng)、進給箱、溜板箱、快速進退裝置、絲杠、光杠和操作桿。以伺服電機作為驅動元件,安裝減速箱、經(jīng)同步帶輪減速( 2 ∶ 1) 增大轉矩后,由滾珠絲杠傳動。

  橫向進給系統(tǒng)改造方案為: 拆除原機床的普通絲杠、安裝電機座,以伺服電機作為驅動元件,將滾珠絲杠與伺服電機直接聯(lián)接,由滾珠絲杠傳動。

  ( 2) 主傳動系統(tǒng)

  原車床主軸速度的變化是通過復雜的液壓系統(tǒng)手動操作進行的。考慮到加工過程中需要進行變速,手動操作變速需要機床停止運行,會直接影響加工效率,不利于發(fā)揮數(shù)控的效果。為此,在主軸上增加變頻器,實現(xiàn)主軸自動無級變速。同時,安裝編碼器,向數(shù)控系統(tǒng)反饋主軸的實際轉速,使機床具有螺蚊切削功能。

  ( 3) 自動換刀

  自動換刀功能是數(shù)控車床與普通車床的顯著區(qū)別之一。為此,必須拆除原普通刀架,安裝四工位電動刀架。

  ( 4) 數(shù)控系統(tǒng)

  數(shù)控系統(tǒng)在能滿足實際所需功能的前提下,改造時有多種方案可供選擇: ( 1) 采用國產(chǎn)品牌步進電機數(shù)控系統(tǒng); ( 2) 采用國產(chǎn)品牌伺服電機數(shù)控系統(tǒng);( 3) 采用國外品牌步進電機數(shù)控系統(tǒng); ( 4) 采用國外品牌伺服電機數(shù)控系統(tǒng)。經(jīng)對比分析國內外數(shù)控系統(tǒng)在性能、檔次、價格等的不同后,C61100 車床的數(shù)控化改造采用第2 方案。確定選用國內知名品牌華興WA-901XT 數(shù)控系統(tǒng),配以伺服電機作為進給驅動的方案。

  2、 進給傳動系統(tǒng)的改造

  縱向進給系統(tǒng)( Z 向) 以伺服電機作為驅動元件,通過同步帶輪箱體安裝在原走刀箱的位置,經(jīng)一級同步帶輪減速( 2. 5∶ 1) 后,由滾珠絲杠傳動。滾珠絲杠螺母副通過托架安裝在床鞍底部,滾珠絲杠兩端分別支承在前端同步帶輪箱體和尾部絲杠托架內。

  橫向進給系統(tǒng)( X 向) 以伺服電機作為驅動元件,將原來的普通絲杠更換為滾珠絲桿,但需使?jié)L珠絲桿的軸心線與原普通絲杠的軸心線相同,以便利用原絲桿前端軸承座。伺服電機通過電機座安裝在床鞍的后端,經(jīng)過聯(lián)軸器與滾珠絲桿相聯(lián)。

  3 、伺服電機的選擇

  所選用的車床X 和Z 向伺服電機在轉動慣量和轉矩兩方面需要進行計算,為了使系統(tǒng)的負載慣量達到較合理的匹配,折算到電機軸上的負載慣量Jr與電機本身的轉動慣量Jm的比值,應控制在一定范圍內,即0. 25≤Jr /Jm≤1 。

  在X、Z 兩個方向的進給系統(tǒng)中,由于Z 軸的行程大,工作狀況差,現(xiàn)對Z 軸進給系統(tǒng)進行轉動慣量匹配計算。方法如下:

  ( 1) 折算到電機軸上的負載慣量Jr傳動系統(tǒng)折算到電機軸上的總轉動慣量

  式中: J1為小帶輪傳動慣量;J2為大帶輪轉動慣量;Js為滾珠絲杠慣量;Jw為負荷慣量。

  同理,橫向伺服電機確定為110SM05030。

  4 、滾珠絲杠的選用及驗算

  采用滾珠絲杠副具有高的傳動精度、高的靈敏度及高的構件剛度,工作穩(wěn)定、摩擦力小,并能清除傳動間隙。

  滾珠絲桿的選用過程比較繁瑣。從已知的設計條件( 如定位精度、移動速度、行程、負荷、支撐方式等) 選擇適當?shù)慕z桿類別,經(jīng)由參考公式一步步遵循選擇程序,找出符合設計要求的滾珠絲杠規(guī)格 。

  在滾珠絲杠選用后,應該進行承載能力校驗,包括滾珠絲杠螺母副屈服負荷Fc、臨界轉速nc、精度等方面的校驗,最終確定滾珠絲杠的型號。此改造使用的X 方向的滾珠絲杠型號為FFZD4006-3-P4 /1140 × 925,Z 方向的滾珠絲杠型號為FFZD5010-3-P4 /2210 × 1840,F(xiàn)以X 軸為例,進行X 軸滾珠絲杠屈服負荷的校驗。

  圖 1 為C61100 車床X 向絲杠計算圖。

  根據(jù)圖1 得滾珠絲杠螺母副的最大受壓長度L1 =926 mm。

  該機床工作臺滾珠絲杠螺母副的最大軸向壓縮載荷Fxmax = 3 660 N,小于其屈服負荷Fc的值,故滿足要求。

  經(jīng)計算,所選用的滾珠絲杠能滿足各項效驗要求。

  5 、主傳動系統(tǒng)的改造

  ( 1) 主軸變頻系統(tǒng)

  原機床主軸的速度通過手動換擋進行。為提高加工效率,充分發(fā)揮數(shù)控機床的特點,改造時,實現(xiàn)主軸自動無級變速,在主軸上增加了交流異步電動機變頻調速系統(tǒng)?紤]到改造的經(jīng)濟性,仍使用機床原有的普通三相異步交流電動機拖動,由新增加的變頻器進行控制。WA-31D 數(shù)控系統(tǒng)向變頻器發(fā)出主軸速度模擬控制電壓( DC0 ~ 10 V) 和正反轉控制信號,從而控制主軸的轉速和旋向。系統(tǒng)選用的變頻器功率與主軸電機相同( 22 kW) 。

  ( 2) 主軸編碼器的安裝

  在主軸箱上安裝主軸編碼器,使機床具有螺蚊切削功能。改裝時,需保證主軸編碼器與主軸等速旋轉。該C61100 車床主傳動系統(tǒng)中,主軸與掛輪軸之間的轉速正好為1∶ 1,拆除掛輪留出空間,安裝主軸編碼器,并通過一對傳動比為1∶ 1 的同步齒形帶與掛輪軸聯(lián)接起來。工作時,數(shù)控系統(tǒng)接受主軸編碼器的轉速信號,控制進給電機準確地配合主軸的旋轉而產(chǎn)生進給運動,從而進行螺紋切削。

  6 、刀架的改造

  選用四工位電動刀架LD4-6163。安裝時,卸掉原機床小拖板和方刀架,將電動刀架置于中拖板上,下面墊一塊與刀架等面積的墊板,以使刀架上安裝40 × 40 的刀桿后,刀尖與主軸中心等高。轉動軸承蓋處的內六角螺孔,使刀架轉動到約45°時,可以方便地裝上固定螺釘,將刀架和墊板固定。當加工過程中需要換刀時,數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出換刀控制指令,刀架電機正轉,使刀架旋轉,當?shù)竭_預定刀位時,通過霍爾元件,向數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出刀架到位信號,刀架電機反轉,鎖緊刀架后停止旋轉。

  7 、數(shù)控系統(tǒng)電氣接口

  WA-901XT 數(shù)控系統(tǒng)具有普及型數(shù)控應有的功能,如手輪、圖形跟蹤和模擬、模擬量輸出、內置固定式PLC 等。WA-901XT 數(shù)控系統(tǒng)與控制單元有關的各部件的聯(lián)接如圖2 所示。

  ( 1) 緊急停機

  當數(shù)控系統(tǒng)運行出現(xiàn)緊急情況時應采取停機措施。在改造過程中,為確保急停功能的可靠性,在機床上增置一個緊急停機開關,接在系統(tǒng)XJ5 接口的P1 與P5 即可。

  ( 2) 參考點

  該數(shù)控系統(tǒng)在對刀后,能將對刀時刀尖的X、Z位置設為0,該位置即為機床參考點。并在斷電后重新上電時,準確記憶該位置,保證數(shù)控系統(tǒng)加工的精度及可靠性。因而,可以省去用2 個行程開關作為機床各坐標軸參考點的檢測器件,克服了使用行程開關尋找機床各坐標軸參考點可能產(chǎn)生的誤差。

  ( 3) 坐標軸的限位

  為了保護機床的安全運行,在機床縱橫坐標的兩個極限位,各設一個行程開關和機械撞塊。將各行程開關的信號線接到數(shù)控系統(tǒng)上,即可實現(xiàn)對各坐標軸的運動限位。設計時,使用限位行程開關的常閉觸點,當限位開關沒有被壓下時,系統(tǒng)接收到該信號為“1”; 當限位開關被壓下時,系統(tǒng)接收到該信號為“0”。這種接法消除了因線路開路而產(chǎn)生限位失靈現(xiàn)象,提高了限位電路的可靠性。

  圖2 數(shù)控系統(tǒng)連接簡圖

  8、 結束語

  C61100 普通車床改造后,定位準確、可靠,操作簡便,實現(xiàn)了自動加工,穩(wěn)定了零件的加工質量,大大提高了加工工效。同時,可方便地加工多種異形件,增強了其適用性。改造后保留了原機床的基本結構,節(jié)約資金,縮短生產(chǎn)周期,為同類機床的改造提供了參考。

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