數(shù)控機床接口的狀態(tài)診斷故障

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:2974

接口是連接CNC系統(tǒng)一PLC一機床本體MT的節(jié)點,是信息傳遞和控制的主要通道,根據(jù)接口狀態(tài)(通“1”、斷“0”)能決速確定故障范圍,在此范圍內(nèi)查找故障點,可避免盲目維修,擴大故障。


    1.激光切割機無法選擇激光功率


  該設(shè)備為SIEMENS 820數(shù)控系統(tǒng)。選擇激光功率是將激光功率選擇指令(M58 M42 PX)輸入進NC,NC處理后輸出相應(yīng)的激光組選信號Q7.2~Q7.7至接口板1,該板將信號轉(zhuǎn)換后輸入到激光源的PLC,通過8421碼完成64組激光功率選擇。檢查Q7.2~Q7.7狀態(tài)可知NC有信號輸出,但PLC無信號輸入,據(jù)此判斷可能是信號電纜斷線或接口板故障。檢查信號電纜沒發(fā)現(xiàn)斷線,接口板有輸入信號無輸出信號,判斷是接口板故障。觀察接口板發(fā)現(xiàn)集成塊UDN2982A (8通道信號源)崩裂,集成塊的靜態(tài)參數(shù)完全改變,該集成塊是完成激光功率組選信號轉(zhuǎn)換的。因其購買周期較長,為了不延誤生產(chǎn),選擇已在PLC中定義過的Q0.6、Q0.7、Q1.7、Q2.5、Q2.6、Q2.7來替換Q7.2~Q7.7,修改PLC程序的相應(yīng)地址后,激光功率選擇正常。


  2.車床主軸換擋不連續(xù),高低擋均是前四擋有效,后四擋無效


  該車床數(shù)控系統(tǒng)為FANUC 3TA。主軸調(diào)速有16擋,低速8擋,高速8擋。通過手動和程序換擋發(fā)現(xiàn)8個電磁閥控制信號中電磁閥6CT始終為0,電磁閥控制原理見下圖。這可能是電磁閥壞、變速組合電路出故障或控制中間繼電器的驅(qū)動集成塊75462損壞。逐一排查發(fā)現(xiàn)接口板上75462的5腳斷路,致使中間繼電器K6和電磁閥的線圈無法吸合。更換后,主軸變速正常。



  3.某加工中心加工時主軸偶爾驟停,系統(tǒng)不報警,重新開機后故障消除,但稍后故障又出現(xiàn)


  該加工中心數(shù)控系統(tǒng)為FANUC 0i。由主軸診斷畫面發(fā)現(xiàn),主軸停止時其負荷為零,無任何報警,排除卡刀原因;查看診斷信號F007.2(SF)、G29.6(SAR)發(fā)現(xiàn)程序運行正常時S指令輸出信號和主軸速度到達信號均正常,故障期間主軸換擋反饋信號G28.1、G28.2為“1”,也正常,排除參數(shù)故障;檢查主軸緊刀開關(guān)及線路沒發(fā)現(xiàn)問題,考慮開關(guān)瞬間斷開的可能性,將該信號短接使其常通,故障仍出現(xiàn),又排除主軸刀具松緊故障;根據(jù)診斷信號檢查主軸高低擋位信號,氣壓壓力檢測信號均正常,但發(fā)現(xiàn)抬刀到位信號X1008.0和倒刀到位信號X1008.1均為“0”,現(xiàn)象異常。通過對刀倉抬刀信號進行模擬,最終確定刀倉抬刀不到位就是主軸停止的原因。該機床氣路系統(tǒng)沒有穩(wěn)壓器,在加工過程中氣壓供應(yīng)瞬間偏低使刀倉抬刀到位后不能保持而下垂,抬刀信號為零,主軸停止,而開機時由于氣壓瞬間升高會沖擊刀倉,抬刀又能到位,主軸暫時能夠運轉(zhuǎn)。對氣路采取保壓措施后,故障消除。

更多相關(guān)信息