機(jī)械傳動系統(tǒng)引起的跟隨誤差報警的故障維修之例2

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:2762

故障現(xiàn)象:一臺采用FANUC 6M系統(tǒng)的進(jìn)口立式加工中心,在A軸回轉(zhuǎn)時,出現(xiàn)ALM403、ALM441報警。


分析與處理過程:機(jī)床故障的分析過程同前例,但現(xiàn)場分析試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)本機(jī)床故障與上面幾例的區(qū)別是,在本例中,當(dāng)取下工件后,A軸運(yùn)動立即恢復(fù)正常,報警消除。

        為了分析比較,維修時測量了有工件與無工件時的電動機(jī)負(fù)載情況,測量發(fā)現(xiàn),當(dāng)裝上工件尾架頂尖伸出后,A軸伺服電動機(jī)電流立即上升,直到超過額定電流。

         根據(jù)以上現(xiàn)象,可以初步判定A軸過載的原因是尾架干涉引起的;重新調(diào)整尾架伸出行程與壓力,并監(jiān)視A軸電流,保證尾架伸出后電動機(jī)電流在額定的30%左右,故障消失,機(jī)床恢復(fù)正常。

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