機械手故障的維修之例1

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:2485

故障現(xiàn)象:某加工中心采用凸輪機械手換刀,機械手結(jié)構(gòu)及換刀程序如圖2-22、圖2-23所示。換刀過程中,動作中斷,發(fā)出2035#報警,顯示內(nèi)容:機械手伸出故障。


分析及處理過程:根據(jù)報警內(nèi)容,機床是因為無法執(zhí)行下一步“從主軸和刀庫中拔出刀具”,而使換刀過程中斷并報警。

        機械手未能伸出完成從主軸和刀庫中拔刀動作,產(chǎn)生故障的原因可能有:

        (1)“松刀”感應(yīng)開關(guān)失靈  在換刀過程中,各動作的完成信號均由感應(yīng)開關(guān)發(fā)出,只有上一動作完成后才能進行下一動作。第3步為“主軸松刀”,如果感應(yīng)開關(guān)未發(fā)信號,則機械手“拔刀”就不會動作。檢查兩感應(yīng)開關(guān),信號正常。

        (2)“松刀”電磁閥失靈  主軸的“松刀”,是由電磁閥接通液壓缸來完成的。如電磁閥失靈,則液壓缸未進油,刀具就“松”不了。檢查主軸的“松刀”電磁閥動作均正常。

        (3)“松刀”液壓缸因液壓系統(tǒng)壓力不夠或漏油而不動作,或行程不到位  檢查刀庫松刀液壓缸,動作正常,行程到位;打開主軸箱(圖8-2)后罩,檢查主軸松刀液壓缸,發(fā)現(xiàn)也已到達松刀位置,油壓也正常,液壓缸無漏油現(xiàn)象。

       (4)機械手系統(tǒng)有問題,建立不起“拔刀”條件  其原因可能是:電動機控制電路有問題。檢查電動機控制電路系統(tǒng)正常。

       (5)主軸系統(tǒng)有問題  主軸結(jié)構(gòu)示意圖如圖8-2所示。刀具是靠碟簧通過拉桿和彈簧卡頭而將刀具柄尾端的拉釘拉緊的;松刀時,液壓缸的活塞桿頂壓頂桿,頂桿通過空心螺釘推動拉桿,一方面使彈簧卡頭松開刀具的拉釘,另一方面又頂動拉釘,使刀具右移而在主軸錐孔中變“松”。

        主軸系統(tǒng)不松刀的原因估計有以下4點:①刀具尾部拉釘?shù)拈L度不夠,致使液壓缸雖已運動到位,而仍未將刀具頂“松”;②拉桿尾部空心螺釘位置起了變化,使液壓缸行程滿足不了“松刀”的要求;③頂桿出了問題,已變形或磨損;④彈簧卡頭出故障,不能張開:⑤主軸裝配調(diào)整時,刀具移動量調(diào)得太小,致使在使用過程中一些綜合因素導(dǎo)致不能滿足“松刀”條件。

        處理方法:拆下“松刀”液壓缸,檢查發(fā)現(xiàn):這一故障系制造裝配時,空心螺釘?shù)?ldquo;伸出量”調(diào)整得太小,故“松刀”液壓缸行程到位,而刀具在主軸錐孔中“壓出”不夠,刀具無法取出。調(diào)整空心螺釘?shù)?ldquo;伸出量”,保證在主軸“松刀”液壓缸行程到位后,刀柄在主軸錐孔中的壓出量為0.4~0.5mm。經(jīng)以上調(diào)整后,故障排除。

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