主軸只有漂移轉(zhuǎn)速是什么原因?

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:4378

308.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 7系統(tǒng)的數(shù)控銑床,主軸在自動或手動操作方式下,轉(zhuǎn)速達不到指令轉(zhuǎn)速,僅有1~2r/min,正、反轉(zhuǎn)情況相同,系統(tǒng)無任何報警。

分析與處理過程:由于本機床具有主軸換檔功能,為了驗證機械傳動系統(tǒng)動作,維修時在MDI方式下進行了高、低換檔動作試驗,發(fā)現(xiàn)機床動作正常,說明機械傳動系統(tǒng)的變速機構(gòu)工作正常,排除了檔位嚙合產(chǎn)生的原因。

檢查主軸驅(qū)動器的電纜連接以及主軸驅(qū)動器上的狀態(tài)指示燈,都處于正常工作狀態(tài),可以初步判定主軸驅(qū)動器工作正常。

進一步測量主軸驅(qū)動器的指令電壓輸入VCMD,發(fā)現(xiàn)在任何S指令下,VCMD總是為“0”,即驅(qū)動器無轉(zhuǎn)速指令輸入。

檢查CNC控制柜,發(fā)現(xiàn)位置控制板上的主軸模擬輸出的插頭XN松動;重新安裝后,機床恢復(fù)正常。

 

309.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC ll系統(tǒng)的進口臥式加工中心,S指令無效,主軸轉(zhuǎn)速僅為1~2r/min,無任何報警。

分析與處理過程:測量主軸驅(qū)動器的速度指令PcMD信號,發(fā)現(xiàn)在O-4500r/min的任何S指令下,VCMD總是為0,進一步測量CNC的S模擬輸出,其值亦為“0”,表明CNC的主軸速度控制指令未輸出。

由于CNC無報警顯示,故主軸速度控制指令未輸出可能的原因是主軸未滿足轉(zhuǎn)速輸出的條件。對照系統(tǒng)的接口信號,通過對PLC程序梯形圖的分析發(fā)現(xiàn):PLC程序中主軸高/低速換檔的標(biāo)志位、機床的高/低落速檔檢測開關(guān)輸入信號均為“0”,這與實際情況不符。

通過手動控制電磁閥,使機床換到低速檔后,機床的低速檔檢測開關(guān)輸入信號正確,PLC中主軸低速換檔的標(biāo)志位隨之變?yōu)檎_的狀態(tài),滿足了主軸條件。在此條件下再次啟動主軸,機床恢復(fù)正常。

為了進一步判斷機床故障的原因,通過MDI方式,執(zhí)行M42(換高速檔指令)后,發(fā)現(xiàn)M42指令不能完成。檢查高速檔電磁閥已經(jīng)得電,但高速檔到位信號為“0”,由此判定故障原因在機床的機械或液壓部分。

檢查主軸箱內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)機床的換檔機構(gòu)的撥叉松動,在低速檔時,由于撥叉向下動作,可以通過自重落下,因此機床可以正常工作;換高速檔時,撥叉向上運動,拔出后不能插入齒輪。經(jīng)重新安裝后,機床恢復(fù)正常。

 

310.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0M的二手?jǐn)?shù)控銑床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動器,開機后,不論輸入S**M03或S**M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),實際轉(zhuǎn)速無法達到指令值。

分析與處理過程:在數(shù)控機床上,主軸轉(zhuǎn)速的控制,一般是數(shù)控系統(tǒng)根據(jù)不同的S代碼,輸出不同的主軸轉(zhuǎn)速模擬量值,通過主軸驅(qū)動器實現(xiàn)主軸變速的。

在本機床上,檢查主軸驅(qū)動器無報警,且主軸出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),可以基本確認(rèn)主軸驅(qū)動器無故障。

根據(jù)故障現(xiàn)象,為了確定故障部位,利用萬用表測量系統(tǒng)的主軸模擬量輸出,發(fā)現(xiàn)在不同的S**指令下,其值改變,由此確認(rèn)數(shù)控系統(tǒng)工作正常。

分析主軸驅(qū)動器的控制特點,主軸的旋轉(zhuǎn)除需要模擬量輸入外,作為最基本的輸入信號還需要給定旋轉(zhuǎn)方向。

在確認(rèn)主軸驅(qū)動器模擬量輸入正確的前提下,進一步檢查主軸轉(zhuǎn)向信號,發(fā)現(xiàn)其輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號不一致;交換模擬量極性后重新開機,故障排除,主軸可以正常旋轉(zhuǎn)。


311.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0T的二手?jǐn)?shù)控車床,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動器,開機后,不論輸入S**M03或S**M04指令,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速無法達到指令值。

分析與處理過程:由于主軸驅(qū)動器無報警顯示,故故障分析過程同上例。在本機床上,經(jīng)測量主軸模擬量輸入、主軸轉(zhuǎn)向信號輸入正確,因此排除了系統(tǒng)不良、主軸輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號不一致的可能性。

考慮到本機床為二手機床,機床的主軸出廠設(shè)定參數(shù)已經(jīng)遺失,在主軸調(diào)試前已經(jīng)進行了參數(shù)的初始化處理,因此主軸驅(qū)動器參數(shù)設(shè)定不當(dāng)?shù)目赡苄暂^大。

對照主軸驅(qū)動器的實際連接,檢查主軸參數(shù),發(fā)現(xiàn)該主軸中驅(qū)動器在未使用外部“主軸倍率”調(diào)整電位器的情況下,主軸驅(qū)動器參數(shù)上卻設(shè)定了外部“主軸倍率”生效,因此主軸轉(zhuǎn)速倍率被固定在“0”,引起了上述故障。

修改參數(shù)后,主軸工作恢復(fù)正常,故障排除。

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